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OurEDA-B1S项目.md

File metadata and controls

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OurEDA-B1S

某学长设计的水下机器人,其中机械、外形设计部分由老师完成,学长负责了全部控制系统与控制机械部分设计,上位机由另一个dalao学长负责。学长毕业跑路以后我负责接手这个项目,在原有规划上完成升级

主要由于个人技术欠缺和部分超前的设计,项目实现过程中遇到了很多典型问题,故在此记录作为笔记

机器人项目在GitHub仓库开源电路及软件部分,机械设计不开源

规划

预期在原有机器人的人机协同、自主抓取功能基础上实现以下功能:

  • 更稳定的内部电路
  • 模块化隔离电源,将12V电源地与5V信号地隔开
  • 基于OpenWrt的内部工控组网
  • 两级STM32H750控制器

硬件设计

概述

六推进器机器人(六轴),水平方向四推进器矢量布置,竖直方向布置双推进器,通过调节浮力保持机器人水平。内置一大容积收集框,且前部布置有传送带。整体机器人采用开放框架结构,预期能实现500m极限下潜深度,目前经过测试的最大下潜深度为100m。主机械臂设计为仿人手臂结构六自由度。

硬件方面采用了三舱设计——控制仓ControlCarbin、动力舱PowerCarbin、计算仓ComputeCarbin。控制仓内有一个stm32h750负责实时控制和实时算法解析,通过串口与上位mt7621路由器连接。动力舱部署有stm32h750与控制仓stm32通过串口连接,负责机器人所有pwm信号的控制。计算仓内有Jetson TX2计算板负责处理实时图像识别和自主抓取任务。

电源

上位机搭载了空气开关作为总闸,220V经过线缆直接输送到下位机,同时220V直接供给工控机。工控机转出5V和12V为上位机的按钮、摇杆、旋钮及内部MCU供电。

220V在控制仓搭载的开关电源被转换成12V。电调直接使用此12V输出,另有一个功率控制板将12V转换成6V供给推进器和水下舵机。

功率控制板搭载一个继电器控制舵机供电,但推进器是始终连接到电源的

后续会对每一路推进器和舵机配备电流、电压、功率监控

12V电源经过隔离电源转换成5V、3.3V供给所有控制器件(mt7621和stm32),5V、3.3V与上述电源是隔离的,控制信号通过数字隔离器传出。

目前使用TI和ADI的高速数字隔离器(考虑到存在频率为100kHz开关频率以上的被控器件,低速光耦难以支持,高速光耦会占用大量板上面积),以后会考虑采用国产的数字隔离器

通讯

上位机、下位机和下位机控制仓、计算仓之间通讯使用百兆/千兆以太网,mt7621作为主交换机(为连接外网配置为路由器模式)。另有一个网络摄像头连接到路由器,TX2负责其他所有USB摄像头的数据采集和推流,上位机直接通过RSTP接收视频流

下位机控制仓、动力舱之间使用串口(TTL电平)通讯,速率设置为115200。传感器数据和主控数据使用不同的数据帧传输

以后会考虑统一传感器数据帧和控制数据帧

动力

电调和舵机都接收500~2500us脉宽的50Hz(20ms周期)PWM信号;灯光接收10kHz以上的0%~100%占空比PWM信号。

控制信号由数字隔离器从stm32端发出传输给电调。

计算

实时控制的计算(包括PID算法、传感器滤波、控制数据滤波)均在控制仓的stm32完成,动力舱的stm32只负责控制指令解析和舱内传感器数据采集

计算仓的TX2汇总单目、双目摄像头的数据,运算后转换成控制指令发送到控制仓。

控制

上位机使用摇杆和按钮控制,所有控制信号使用Arduino的模拟(ADC)、数字(IO)输入接口采集,转换成串口数据后传输给上位机,上位机将其装换成TCP数据报,直接发送给下位机服务器。mt7621路由器上运行ser2net软件接收TCP数据,通过串口透传给控制仓stm32。控制数据经过初步解算出针对控制仓的指令后再转发到动力仓。动力舱的stm32解析指令转换成PWM控制信号。

控制指令也可以由计算仓的TX2发出,同样以TCP数据报的形式发送到路由器服务端。

这里没有使用UDP进行控制信号传输,后续会改为UDP协议

踩坑记录

在设计过程中遇到了一大堆意料之中和意料之外的问题,摘录如下

硬件设计

最大的问题就是网口。mt7621的网络变压器电路焊接有问题,导致后续网络不通,排除了好久才发现是硬件的锅。虽然7621自带了phy,但是网络变压器的布线还是很重要,由于前期设计问题(一堆过孔)导致后面又修改了一版才能达到千兆速率。

传送带舵机的机械部分有过热的问题,应该是带载过大导致的,在这个项目中并没有修复(又不是不能用),考虑在以后的更新中加入过流保护功能并使用更大功率的舵机

再说说应该保留的优点

数字隔离器的部分简直就是神来之笔。在下水测试环节发现主臂的舵机防水性能不够,直接烧穿了功率电路,好在有数字隔离器抗住了12V的电压,最后更换了一个光荣牺牲的隔离器就让机器人恢复正常了(虽然挂掉了整个机械臂)。

嵌入式软件设计

软件方面最大的坑就是mt7621了,首先就是串口速率。刚开始用ser2net时配置为921600速率,发现发出数据是乱码,但ser2net明明支持更高波特率,直到后面查找芯片datasheet才发现这个问题是mt7621不支持更高的波特率,于是只能配置成115200波特率

mt7621还缺少新版linux内核的usb摄像头驱动,也不清楚怎么自己移植驱动、写设备树之类的操作,只能硬编译一套低版本的openwrt糊上去,虽然能用但是没法装mjpg-streamer,于是在openwrt上挂摄像头推流的想法直接失败。

之后换用了mt7688这个百兆路由器,虽然没办法传高清视频了,但又不是不能用,软件适配方面比7621好多了(笑)

stm32h750的指令解析和串口数据传输也有问题,主要在于数据传输时候要把uint32_t截成四个uint8_t,中间移位默认小端序,也就是右移才能截断数据,在程序里面反复调试截断方向后才发现这个问题。接收时候本来想用&0x00FF、&0xFF00的方式避免出错,但发现串口发送的数据正好在buffer里高低位颠倒,于是就只能改成左移了。之后的版本里面应该会统一一下罢

通信系统设计

控制仓和动力仓的通讯使用串口,要求动力舱上传的传感器数据先发送给控制仓,与控制仓的传感器数据交替上传到mt7621;控制数据则通过mt7621下发到控制仓的stm32,进行初步解算后透传给动力舱。

在这个过程中,串口数据之间的分配就很重要。但延迟出问题了(悲)

传感器上传速率太快,而控制信号下传速率太慢,就导致控制数据传输会被打断。后面又加了一个控制数据防打断的补丁,保证了设备安全运行,但是这样传感器数据就会出现错误,导致上位机界面剧烈跳变。

在之后的版本中规划使用错时收发,并且把任务的延时调好,也许就能避免这些问题了

传感器部署

传感器遇到的一个大问题就是水深传感器的解算板gg了,本来自己设计了一套基于Arduino的解算板,测试时运行正常;但安装到板子上以后就不知道怎么回事无输出,调试一周无果就只能换传感器官方提供的解算板了。不过现在已经移植了一套程序到stm32f103上,虽然还没有用gd32试过但想必是可以用在下一个机器人上的。